聚羧酸减水剂饱和掺量较传统的萘系、脂肪族减水剂饱和点窄,其对用水量、外加剂掺量以及砂石质量敏感性强。常出现一些异于传统减水剂的特点。
混凝土墙浇筑拆模后,表面出现大量蜂窝、麻面。混凝土浆体从模板缝中窜出,楼面上残留一层水泥浆。
原因:聚羧酸减水剂对其掺量十分敏感,适宜的用量范围很狭小,稍超量混凝土就会离析,失去黏聚性,浆体与骨料分离。严重时造成堵泵,泵入模内的混凝土,由于浆体从模板缝隙中流出,结构表面只剩下骨料,导致表面形成蜂窝、麻面。
建议:将聚羧酸减水剂的固含量降至8%~10%,严格控制外加剂掺量和用水量。
?聚羧酸减水剂配制混凝土容易出现的问题
聚羧酸减水剂配制混凝土易出现的问题:
1、剪力墙或柱缓凝,上表面出现一层泡沫层。
原因:(1)聚羧酸减水剂掺量大,且含气量大;(2)聚羧酸和水泥助磨剂发生化学反应,产生气泡;(3)混凝土过振浆体上浮,表层含气量较大。
建议:聚羧酸减水剂在生产过程中会使母体含有一定的引气性,使用前要测定混凝土含气量,如含气量大应先消泡,再加引气剂。如含气量不大,无需处理即可使用。
2、混凝土出厂坍落度正常,到现场坍落度过大,甚至离析。原因:气温较低时,使用聚羧酸减水剂生产易产生这种混凝土坍落度滞后增大现象。
建议:环境温度低时,适当降低外加剂掺量,坍落度控制小些,水泥减水剂,同时适当延长搅拌时间。
减水剂用于水泥中适量的可溶性碱有利于促进水泥水化,更有利于混凝土早期强度发展。试验证明,水泥混凝土流动性随碱含量增加而提高。但是到达一定量,水泥会急剧水化,水泥浆流动性大幅度下降。掺入减水剂后塑化效果也明显降低。减水剂用于商品混凝土及泵送混凝土施工坍落度经时损失率增大。
原因一般认为,水泥中的碱对铝酸三钙(C3A)的溶出产生了促进作用,此时水泥在调凝剂CaSO4参预下很快形成了一定的AFt晶体,并包裹在C3A表面,抑制了C3A直接水化形成铝酸钙,改善了水泥浆的流动性。但是如果水泥中碱含量过高,由于初始就有大量AFt晶体形成,反而使流动度下降,减水剂用于上述水泥适应性必然会降低。主要表现在减水率不够,塑化效果差,聚羧酸粉剂,坍落度经时损失率高。
在使用高碱水泥时,如釆用低硫酸盐含量的减水剂,使用效果差。而如果采用硫酸盐含量较高的减水剂(硫酸钠含量20%以上)使用效果却会明显改善。这主要是,低浓减水剂所含CaSO4是在合成中和时产生,水溶性好,在水泥中石膏尚未溶解时就大量溶于水中,当较高的碱加快C3A溶出时,因水中已有大量SO3存在,与C3A反应,形成AFt,从而阻止了因形成铝酸钙而导致的流动性下降,并减小了坍落度损失。不难看出,减水剂,硫酸钠含量高的减水剂更能适应高碱水泥。
许多聚羧酸减水剂PH值较低,如与柠檬酸等酸性缓凝剂合用对高碱水泥难以适应。主要是酸性外加剂掺入高碱水泥后,会迅速产生酸碱中和放热反应,温度急剧上升,不但促使水泥迅速水化,大量水化热放更会产生恶l性循环,所配制的混凝土不但流动性差,坍落度很可能在极短的时间内消失。但如果采用其它碱性缓凝剂则可避免上述现象的产生。
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